DQSS-4AG清紗監測裝置的應用探討
發(fā)布時(shí)間: 2005-02-02 來(lái)源: 作者:
〔摘要〕 在絡(luò )筒機上使用了清紗監測裝置定長(cháng)功能后,筒紗長(cháng)度一致,為整經(jīng)集體換筒奠定了基礎,同時(shí)也減少了回倒筒腳的工作量。
〔關(guān)鍵詞〕定長(cháng);誤差;因素;毛羽;筒腳
我公司是具有紡紗和織布為一體的全能紡織廠(chǎng),作為織布的前道工序——絡(luò )筒工序,生產(chǎn)出的筒子紗要滿(mǎn)足整經(jīng)集體換筒需要,對筒紗定長(cháng)提出了嚴格的要求,多年來(lái)我們一直采用的是以尺子量作為定長(cháng)的主要工具,但是由于設備的老化,機器狀態(tài)等因素,造成筒紗定長(cháng)差異較大,整經(jīng)退下來(lái)的筒腳往往較大,每月回倒筒腳量在14~15t左右,這樣造成了人工、用電等方面的浪費,已不能適應現代化管理地需要。為此今年我公司在1332M型絡(luò )筒機上安裝了DQSS-4AG清紗監測裝置,保證了筒紗定長(cháng)。
DQSS-4AG清紗監測裝置是用于紡織廠(chǎng)普通絡(luò )筒工序的一種首創(chuàng )的微機數字化電子清紗監測裝置。它集清紗、定長(cháng)、統計、自檢等功能為一體。為了保證定長(cháng)的準確性,該裝置采用紗速全程跟蹤技術(shù),滑移系數可修正技術(shù)等。
由于普通絡(luò )筒機是統一車(chē)速,且錠與錠之間機械狀態(tài)有差異,對定長(cháng)的準確性、一致性有影響。因此,在使用定長(cháng)功能時(shí),應盡量保證筒紗與槽筒的平行以及筒紗運行的平穩性;同時(shí)也應盡量保證搖架壓力的一致性以及紗線(xiàn)漲力的一致性。為了彌補這些差異,該裝置還可單錠設定定長(cháng)值。
該裝置技術(shù)指標為:
(1) 定長(cháng)范圍:1000~320 000m;
有效定長(cháng)范圍:30 000~310 000m;
(2) 定長(cháng)平均誤差:E≤±1%;
(3) 長(cháng)度差異率:(CV%)≤2%;
(4) 可按半臺車(chē)、崗位和單錠設定長(cháng)度和顯示定長(cháng)、筒長(cháng)且有自動(dòng)滿(mǎn)筒功能。
1 定長(cháng)試驗
在未使用定長(cháng)清紗器時(shí),針對整經(jīng)工序集體換筒,采用尺子量進(jìn)行落筒,往往出現整經(jīng)退回筒腳大,同時(shí)反復回倒增加毛羽影響布面質(zhì)量,在使用DQSS-4AG清紗器的定長(cháng)功能后,選擇合理的筒紗卷繞長(cháng)度,此類(lèi)問(wèn)題得以明顯改善,最大限度的減少整經(jīng)筒腳長(cháng)度,從而也減少回倒筒腳的工作量,現將有關(guān)數據統計分析如下:
J18.2tex紗的整經(jīng)長(cháng)度27000m/軸,每只筒子可卷4個(gè)軸,且要有一定的筒腳余量,以防跑空在經(jīng)軸上造成疵點(diǎn),4只軸長(cháng)度108 000m,定長(cháng)取111000m/筒,余量3000m,占2.7%,滑移系數0.98。
定長(cháng)測試4次,每次試驗一個(gè)崗位,結果整理如表1。
表1定長(cháng)筒紗測試表 單位:g
為了與不定長(cháng)筒子紗對比,取4組不定長(cháng)筒紗,每組一個(gè)崗位。未定長(cháng)的筒紗是以大頭厚度7.6~7.9cm為標準筒紗,結果整理如表2。
表2定長(cháng)筒紗測試表 單位: g
從以上數據分析:
① 筒與筒之間卷繞的重量差異(CV%值),經(jīng)定長(cháng)的各組均小于2%,平均1.79%,(指標要求≤2%)未經(jīng)定長(cháng)的一組均大于2%,最大3.54%,平均2.92%,說(shuō)明不經(jīng)定長(cháng)的比經(jīng)定長(cháng)的卷繞一致性差得多。
② 經(jīng)定長(cháng)的筒腳平均重量53.21g/只,占筒紗平均卷繞重量2017.21g/筒的2.64%,與設定長(cháng)度的余量2.7%一致,說(shuō)明所設的定長(cháng)度和在滑移系數設定為0.98時(shí)基本符合。
③未經(jīng)定長(cháng)的筒腳平均重量208g/只,占筒紗平均卷繞重量2189g/筒的9.5%,是定長(cháng)筒腳平均重量的3.6倍,可見(jiàn),采用定長(cháng)后,筒腳的回倒工作量可減少75%。
2 影響絡(luò )筒定長(cháng)誤差的因素
2.1 定長(cháng)儀的精度
由于普通絡(luò )筒機是一個(gè)車(chē)速,所以錠與錠之間誤差是較大的,DQSS-4AG清紗監測裝置的定長(cháng)功能,由于采用了微機測定筒紗的長(cháng)度,一致性好,誤差小,且筒紗單錠計長(cháng),以排除機械狀況差異對筒長(cháng)一致性造成的不良影響,所以精度高,定長(cháng)準確性高。
2.2 絡(luò )筒機本身的機械狀態(tài)對定長(cháng)誤差的影響
(1) 單錠絡(luò )紗的筒紗在中點(diǎn)是滾動(dòng)摩擦卷繞,滑移小,卷繞均勻,長(cháng)度準確;如接觸點(diǎn)在
筒子的大頭或小頭,這時(shí)滑移大,卷繞不均勻,一頭緊一頭松,卷繞長(cháng)度不準確,因此,應選擇筒子與槽筒的接觸在中間位置。
(2) 握臂位置差異造成筒子對槽筒的壓力不一致,所以產(chǎn)生滑移不同,使卷繞長(cháng)度產(chǎn)生誤差。
(3) 錠子跳動(dòng)或探紗桿自動(dòng)抬起而不斷紗造成紗線(xiàn)開(kāi)關(guān)未打開(kāi)而使筒紗自動(dòng)加長(cháng),而數據
未記錄。
2.3 擋車(chē)工誤操作產(chǎn)生的誤差
(1) 接頭引紗時(shí),紗未放入檢測槽內,雖卷繞了,但微機未記長(cháng)度,造成大筒。
(2) 指示燈常亮提示滿(mǎn)筒后,擋車(chē)工未及時(shí)落筒繼續接紗,造成大筒。
(3) 壞筒落筒后,未及時(shí)清零而重新生頭接紗,造成小筒。
(4) 絡(luò )紗過(guò)程中出現疵點(diǎn),扒去一層紗,造成小筒。
(5) 清零方法不正確,微機認為誤操作而不確認,造成定長(cháng)不準確。
(6) 不適應先進(jìn)設備的生產(chǎn)技術(shù),仍用尺子量進(jìn)行落筒,造成定長(cháng)誤差。
3 使用絡(luò )筒定長(cháng)清紗器應注意的事項
(1) 對清紗監測裝置的要求:①跑紗時(shí),檢測頭指示燈必須閃亮,若不閃亮則說(shuō)明該頭有故障,可能是靈敏度低,需要更換或調整該檢測頭;②檢查清紗監測裝置投紙片時(shí),檢測頭必須發(fā)刀。
(2) 對操作人員的要求:①生筒子時(shí),必須使檢測頭指示燈常亮;如不亮,要連按兩次清零按鈕,使指示燈常亮;②在沒(méi)有滿(mǎn)筒之前,絕對不能按清零按鈕,以免引起定長(cháng)不準。
(3) 正確使用定長(cháng)功能,在進(jìn)行改換品種時(shí),須先清除原有的一些數據,以避免前后混淆。 (4) 絡(luò )筒機工作狀態(tài)要良好,紗筒和槽筒之間要保持平行,減少定長(cháng)誤差。
(5) 卷繞長(cháng)度和滑移系數不是一次能選擇合適的,要多試驗幾次進(jìn)行調整后,才能選取比
較理想的滑移系數。
(6) 合理配置絡(luò )紗張力。張力大時(shí)易造成割毛,影響筒紗長(cháng)度減少;張力小時(shí)造成筒子卷
繞松馳,影響筒紗長(cháng)度增長(cháng)。
(7) 擋車(chē)工要經(jīng)過(guò)培訓,特別在使用初期,要在教練員的指導下進(jìn)行,操作要規范,責任
要明確。
4 結束語(yǔ)
在1332型絡(luò )筒機上使用DQSS-4AG清紗監測裝置的定長(cháng)功能后,我們深刻體會(huì )到絡(luò )筒機采用筒紗定長(cháng)裝置后,有利于整經(jīng)集體換筒,各筒子紗長(cháng)度基本一致,保證了大、小筒子退繞時(shí)的張力,整經(jīng)后的筒腳很小,定長(cháng)筒紗比不定長(cháng)筒紗的整經(jīng)筒腳要減少75%以上,減少了回倒的工作量,因而也減少了因大量回倒筒腳而造成的毛羽等筒紗質(zhì)量下降。